污水處理廠氨氮超標(biāo)硝化系統(tǒng)異常一般會是因為這四個現(xiàn)象:(1)硝化系統(tǒng)混合液的pH降低,硝化效率下降,出水NH3-N濃度升高;(2)混合液pH值正常,但硝化效率下降,出水NH3-N濃度升高;(3)活性污泥沉降速度太慢;(4)二沉出水混濁并攜帶針狀絮體。本文將為您介紹污水處理廠氨氮超標(biāo)硝化系統(tǒng)異常問題的分析與排除。
現(xiàn)象一:硝化系統(tǒng)混合液的pH降低,硝化效率下降,出水NH3-N濃度升高。
其原因及解決對策如下:
1.堿度不足。檢查二沉池出水中的堿度,如果小于20mg/L,則可判定系堿度不足所致,應(yīng)進(jìn)行堿度核算,確定投堿量。
2.入流污水中的酸性廢水排放。檢查入流污水的
pH,如果太低,可說明有酸性廢水排入,可采取石灰中和處理等臨時措施,并同時加強(qiáng)上游污染源管理。
現(xiàn)象二:混合液pH值正常,但硝化效率下降,出水NH3-N濃度升高。
其原因及解決對策如下:
1.供氧不足。檢查混合液的DO值是否小于2mg/L,如果DO太低,可增加曝氣量。
2.溫度太低。檢查入流污水或混合液的溫度是否明顯降低,影響了硝化效果。解決對策可以有增加投運(yùn)曝氣池數(shù)量或提高混合液濃度ML
VSS。
3.入流TKN負(fù)荷太高。檢查入流污水中的TKN濃度是否升高。如果升高,則應(yīng)增加投運(yùn)曝氣池數(shù)量或者提高曝氣池的MLVSS,并同時增大曝氣量。
4.硝化菌數(shù)量不足。首先檢查是否排泥過量,如果排泥量太大,則減少排泥量;其次檢查是否由于某種原因?qū)е露脸仫h泥,造成污泥流失,并采取控制對策。如果非以上兩個原因,則檢查是否入流污水的BOD5/TKN太大,使MLVSS中硝化菌比例降低。可以增大初沉池停留時間,降低BOD5/TKN值。
現(xiàn)象三:活性污泥沉降速度太慢。
其原因及解決對策如下:
1.污泥中毒。檢查活性污泥的耗氧速率SOUR及硝化速率NR是否降低。如果降低了太多,則確認(rèn)污泥中毒
,應(yīng)尋找污水中毒物來源,強(qiáng)化上游污染源管理。
2.污泥膨脹。
現(xiàn)象四:二沉出水混濁并攜帶針狀絮體。
其原因及解決對策如下:
1.二沉出水混濁系由于活性污泥中硝化細(xì)菌比例太高所致,可適當(dāng)提高BOD5/TKN值,但以不影響硝化效果為宜。
2.由于生物硝化系低負(fù)荷或超低負(fù)荷工藝,活性污泥沉降速度太快,不能有效地捕集一些游離細(xì)小絮體,因此出水中攜帶針絮是不可避免的??刂漆樞醯挠行Т胧┦窃龃笈拍?,降低SRT,但這勢必影響硝化效果,使出水NH3-N超標(biāo)。實際運(yùn)行中,應(yīng)首先權(quán)衡解決針絮問題重要還是保持高效硝化重要,再采取運(yùn)行控制措施。
分析測量與記錄
除傳統(tǒng)活性污泥工藝的檢測項目以外,生物硝化系統(tǒng)還應(yīng)增加以下項目:
1.TKN:包括進(jìn)水和出水的TKN值。應(yīng)做混合樣,每天至少1次。
2.NO-3-N:主要測二沉池出水的NO-3-N,應(yīng)做混合樣,每天至少1次。
3.pH:每天數(shù)次測定混合液出流pH,并根據(jù)工藝控制需要隨時檢測。
4.堿度:包括入流污水的總堿度和二沉出水的總堿度,做混合樣,每天至少1次。
5.NR:定期測混合液的硝化速率NR。每周1次,或根據(jù)工藝調(diào)控需要,隨時測量。